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农药固体制剂清洁生产设计思路和实践
责任编辑:本站编辑 来源:中国农药工业网 日期:2012-06-06
    以WP和WG为代表的农药固体制剂的生产,存在较为严重的清洁生产问题,主要表现在:
    (1)间歇式生产,生产过程中的各个节点物料进出频繁;
    (2)物料输送主要依靠搬运;
    (3)生产现场粉尘飞扬,主要泄漏处有的空气中粉尘含量高达600~700mg/m3;
    (4)存在潜在风险:交叉污染源。
    只有形成一个完整的、封闭的、连续化的生产工艺和流程,才能保证固体制剂的清洁生产。
    连续化制WG/WP工程化设计目标如下:
    (1)以农药原药为起始点,由混料粉碎(工段A)、捏合造粒(工段B)、干燥筛分(工段C)、尾气净化(工段D)计4个工段组成一条封闭的、立体的、持续的、速度可调的生产线。遏制生产过程中的粉尘外溢,改善劳动环境,优化生产工艺,稳定产品质量。
    (2)工艺技术流程中,连接一条可湿性粉剂包装线支流程,可实现一套生产流程既能生产农药水分散粒剂,又能生产该农药的可湿性粉剂产品。
    (3)由B、C、D三个工段组成的流水线可直接使用,以适用于粉碎加工在别处的场合。
    2010年9月起,对浙江海正化工股份有限公司原间歇法制备杀虫剂甲维盐WG和吡虫啉WG产车间,使用新工艺技术进行技术改造,新生产流水线按连续化制农药WG的流程和工艺实施。该生产线于2011年初建成后,已分别投产了农药杀虫剂5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐WG(简称甲维盐WG)和70%吡虫啉WG的生产。单位时间产量由之前的50千克/小时提高到100~120千克/小时,粉尘飞扬基本控制,并且因为没有中间放料过程,车间干净、整洁。产品水分含量较老工艺稳定且容易控制,崩解性由之前的17-20次下降到7-8次,颜色由色泽有偏差变为色泽均匀无色差,产品质量得到提高。
    2011年9月,使用新工艺,对江苏七洲绿色化工股份有限公司的除草剂嗪草酮WP、WG进行联产连续化生产线的建设和投产。新生产流水线按连续化生产农药WG的新
流程和工艺实施并增设一条WP支线,通过它联接可湿性粉剂包装线。实现了一套流程既能生产WG又能生产可湿性粉剂。新流程投产后,75%嗪草酮WG的产能达150~200kg/h,75%嗪草酮WP产能达200~250kg/h。产品质量稳定,生产环境显著改善。
    由以上实践可知,新工艺流程有如下优点:
   (1)连续化挤压法生产农药WG/WP的新工艺、新流程,有效遏制了间歇式生产WG过程中的粉尘外溢,显著改善了劳动环境,大幅度降低了劳动强度,减少劳动用工
50%以上。
   (2)在工程技术方面,适应了WG生产的工艺要求,把不同产品、不同配方及不同气候和环境条件下同一配方WG的制备,分别优化在最佳产出速度的范围内进行连
续化的生产。与间歇式生产相比,消除了由于操作者、生产单元、班次之间在执行工艺方面的差异所导致的产品质量不稳定的问题。
   (3)新工艺技术流程首次将农药粉体加工和WG制备两套生产装置合并,实现了以农药原药粗粉等为起始点的WG制备全过程连续化生产。消除了由于两者分离所带
来的粉尘污染,显著减少了原料的耗用,降低了生产成本。
   (4)新工艺技术流程中,可以并联一条可湿性粉剂包装线,做到一套生产流程既能生产农药水分散粒剂,又能生产该农药的可湿粉剂产品。
   (5)新工艺技术流程适用于多种农药挤压法生产水分散粒剂,并可在农药可分散片剂(WT)、可溶片剂(ST)等和农药泡腾粒剂(EA)、泡腾片剂(EB)等的生产
中使用,是农药固体制剂实施清洁生产的一项新的通用技术。

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